通過我司先看勘察,並用專業儀器對現在正在運行(háng)的產線檢測可知,目前計(jì)劃搬遷的產線與正在(zài)使用的產線生(shēng)產工(gōng)藝一致,但是產量更大。目前(qián)北廠區產線較小(xiǎo),且為大小件混合使用(yòng),使用的(de)環保處理設備為簡單的噴淋+活性(xìng)炭吸脫附,經過我司專業儀器實測發現,目前在用的環保設備無(wú)法(fǎ)滿足環(huán)保達標排放要求,噴塗作業時處理設備噴淋(lín)之(zhī)後的(de)廢氣濃度高達1800mg/m³,設備(bèi)設計風量為40000m³/h。並且我司在噴塗作業時進入噴漆房,用(yòng)專業儀器檢測上風向濃度較低的區域的廢氣濃度已經達到1400mg/m³,如(rú)果檢測下風向將會更(gèng)高,側麵印(yìn)證在噴(pēn)淋塔之後檢測的數據基本(běn)正確,所以說明本廢氣屬於高濃(nóng)度廢氣,已經超出沸(fèi)石轉輪處理能力範圍。建議直(zhí)接采用RTO爐進行焚燒處理。
根據與客戶交流得知,本次搬遷的產線為1條小件噴塗線和1條大件噴塗線,待處理廢氣為噴塗作業和烘幹時候產生(shēng)的廢氣(qì),以及(jí)調漆間等其他待(dài)處理區域揮發的有機廢氣。小件噴塗線(xiàn)設(shè)計排風量為50000m³/h,大件噴塗線設計排風量為80000m³/h(含調漆間等微量廢氣)。噴塗線為流水線式分批(pī)作業。
根據上文可知,廢氣實測濃度非常高,已經超出沸石(shí)轉輪處理能力(lì)範圍。建(jiàn)議直(zhí)接采用RTO爐進行焚燒處理。
關於生產排放時間,可以通過協調生產,盡可能集(jí)中批量噴塗作業;同(tóng)時我司專門針對噴塗行業(yè)間歇作業的特點,專門優化定製RTO係統控製邏輯,並與噴塗線聯鎖啟停,能夠實現作業時啟動迅速,產線暫定作業時保溫節能,最終達到高(gāo)效、節能的目的,並延長設(shè)備的使用壽命,減少人為操作,係統安全(quán)性和(hé)穩定性更高。RTO設(shè)備與噴(pēn)塗線交互安全信號,實現安全連鎖。
收集廢氣中含有大量漆霧,所以本套廢氣淨化(huà)係統采用“噴淋(lín)→幹式過濾→蓄熱焚燒(RTO)”工藝(yì)。
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