通過我司(sī)先看勘察,並用(yòng)專業儀器對現在正在運行的產線檢測可知,目前計劃搬遷的產線與正在使用的產線生產(chǎn)工藝一致,但是產量更大。目前北廠區產線較小,且為大(dà)小件混合使用,使用的環保處理設備為簡單的噴淋(lín)+活性炭吸(xī)脫附
通過我司先看勘察,並用專業儀器對(duì)現在正在運行的產線檢(jiǎn)測可知,目前計劃搬遷的產線與正在使用的產(chǎn)線生產工藝一致,但(dàn)是產量(liàng)更(gèng)大。目前北廠(chǎng)區產線較小,且(qiě)為大小件混(hún)合使用,使用的環保處理(lǐ)設備(bèi)為簡單的噴淋+活性炭吸脫附,經(jīng)過我司專業儀器實測發現,目前在用的環保設備無法滿足環保達標排(pái)放要求,噴塗作業時處理設(shè)備噴淋之後的廢氣濃度高(gāo)達1800mg/m³,設備設計風量為40000m³/h。並且我司在噴(pēn)塗作業時(shí)進(jìn)入噴(pēn)漆房(fáng),用專業儀器檢測上風向濃度較低的區域的廢氣濃度已(yǐ)經(jīng)達到1400mg/m³,如果檢測(cè)下風向將會更高,側麵(miàn)印證在噴淋(lín)塔之後檢測的數據(jù)基本正確,所以說明(míng)本廢氣屬於高(gāo)濃度廢氣,已經超出沸石轉輪處理能力範圍。建議(yì)直接采用RTO爐(lú)進行焚燒處理。
根據與客戶交流得知,本次搬遷的產(chǎn)線(xiàn)為(wéi)1條小(xiǎo)件噴塗線和1條大件噴塗線,待處理廢氣為噴(pēn)塗作業和烘幹時候產生的廢氣,以及調漆(qī)間等其他待處理區域揮發的有機廢氣。小件噴塗線設計排風量為50000m³/h,大件噴(pēn)塗線設計排風(fēng)量為80000m³/h(含調漆間等微量廢氣)。噴塗線(xiàn)為流水線式分批作業。
根據上文可知,廢氣實測濃度(dù)非常高,已經超出沸石轉輪處理能力範圍。建議直(zhí)接采用RTO爐進行焚燒處理。
關於生產排放時間,可以通過協調生產,盡可(kě)能集中批量噴(pēn)塗作業;同時我司專門針對噴塗行業間歇作(zuò)業的特點,專(zhuān)門優(yōu)化定製RTO係統(tǒng)控製邏(luó)輯,並與噴塗線(xiàn)聯鎖啟停,能夠實現作業時啟動迅速(sù),產線暫定作業時保溫節能,最終達到高效、節能的目的,並延長設備的使用壽命,減少人為(wéi)操(cāo)作,係統安全性和穩定性更高。RTO設備(bèi)與噴(pēn)塗線交互安(ān)全信(xìn)號,實現安全連鎖。
收集廢氣中含有大量漆霧,所以本套(tào)廢氣淨化係統(tǒng)采用(yòng)“噴淋→幹式過濾→蓄熱焚燒(RTO)”工藝。
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